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变频调速器在节电上的应用

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-11-26 03:27:17    来源:本站    作者:admin    浏览次数:89    评论:0
导读

  1 风机改造前后的节能比较  (1)两台电机输入功率相同时的风量比较(见表1):  表1  项目分类 频率(Hz)输入功率(kw)风

  1 风机改造前后的节能比较

  (1)两台电机输入功率相同时的风量比较(见表1):

  表1

  项目分类 频率(Hz) 输入功率(kw) 风量(m3/min)负压(mm水柱)

  原75KW电机在全速运行时 50 70 1720 65

  200KW电机加变频器调速时 37 70 1900 100

  从表1可以看出,当两台电机的输入功率相等时,加后风量增加了180m3/min,负压也相应增加了。

  (2)两台电机在相同风量时所消耗电能之比较(见表2):

  表2

  项目分类 风量 负压 功率因数 电机的输入功率

  原75KV电机全速运行 1720m3/min 65mm水柱 0.85 70KW

  200KW电机加变频器调速后 1720m3/min 85mm水柱 0.983 51KW

  从表2可看出,当两台风机所提供的风量相同时,原75kW电机每年需电费70×24×365×0.40元=245280元,用变频器每年需电费51×24×365×0.40元=178704元。用每年可节省电费245280-178704=66576元,即可节约了66576/245280=27%的电费。

  (3)更换200kW新电机后,用风门调节风量与用变频器调节风量且风量相等时,二者所消耗电能之比:更换200kW新电机后,若用普通开关控制,电机全速运行,此时所提供风量为2550m3/min,也造成了大量的电能浪费。即使用风门控制风量,浪费的电能也是惊人的。以现有矿井所需风量为1900m3/min为例。200kW电机全速运行时电机的输入功率约为200kW。从理论上分析,若用风门调节,即把风量恰好调为1900m3/min,电机实际的输入功率仍达187kW。那么,每年风机消耗的电费为187×24×365×0.40元=655248元。

  加上变频调速器后,达到同样的风量即1900m3/min,200kW电机的实际输入功率为70kW,则每年风机所消耗的电费为:70×24×365×0.40=245280元。

  每年所节省的电费为655248-245280=409968元,即节约了409968/655248=63%的电能。

  2 用变频调速器带来的效益

  用变频器替代开关控制,虽然初期投资大,但可节省大量电费。一般而言,变频器的投资一年左右即可收回。

  综合以上结果,用变频器可带来明显的效益:

  (1)节电显著:

  从以上测量可看出,在需要变气流量的场合,节电效果一般为30%以上,可为用户节省大量电费。

  (2)可替代开关控制柜。

  (3)具有电机起动器功能:

  从现场观测,200kW电机起动时,起动电流从0开始,缓缓增加,直到实际需要的负荷电流,因此用变频器可替代电机起动装置。

  (4)提高了功率因数:

  从变频器的监视窗口可看出。电机的功率因数为0.983。故加变频器后可替代电机的无功功率就地补偿装置。

  (5)降低了噪音:

  由于电机转速小于其额定转速,风机的噪音大幅度降低,改善了工作环境。

  (6)操作简单:

  风量的调节通过变频器控制面板,可方便地实现。

  (7)保护齐全,并具有故障记忆判断功能。

 
(文/admin)
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